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江西三和氧化内冷却系统改造获得成功

时间:2020-11-12   访问量:26615

近日,经过一个月的试运行,改造后的江西三和金业有限公司氧化内冷却系统运行平稳,冷却效果等多项指标提升明显,动力和维护成本进一步下降。

三和公司作为一家采用生物氧化工艺的专业黄金冶炼企业,共有17个体积超过400立方米的氧化槽,每个氧化槽至少对应2套冷却系统。此前,依靠6台离心清水泵连接3台冷却塔降温,存在分支管路过多、现场布置不规范等弊端。同时,员工操作难度大、指标波动不稳,不利于下一步无组织排放气体治理及自动化改造的开展。

公司技术人员经过充分调研与认证后,决定在立足于现有设备与地型条件的基础上,对该系统进行集约化改造。在没有范例可参考的前提下,从2020年5月开始,他们通过调整3个冷却塔高度为一致、底部新增回水槽等方式,对冷却系统进行全面改造。同时,将3套内冷却主管路合并为1套,采用2台高效清水泵替换原6台低效清水泵。

项目改造过程中,公司党总支部书记、总经理刘立新全程参与优化讨论,并对采用钢筋混凝土基础方案提出优化意见,最终改为钢架立柱支撑模式,节约改造成本近10万元。

经过持续6个月的改造与试运行,重新优化后的冷却系统提升降温效能,每年可减少动力和维修成本近20万元,2年就能收回全部改造成本。同时,由于水泵和管路等关键环节得到优化,设备维护时间和维护成本均大幅降低,减轻了员工劳动强度,改造获得成功


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